雙氧水車間萬(wàn)噸裝置氧化塔的氧化收率一直低于90%,相比較國(guó)內(nèi)相似裝置,此收率有些偏低,雙氧水車間提出對(duì)氧化塔進(jìn)行技術(shù)改造,以提高收率,增加產(chǎn)量,降低消耗。
此技改項(xiàng)目采用吉林雙鷗化工有限公司的技術(shù),將原來(lái)的氧化塔破泡器更換,將上節(jié)塔的冷卻器撤出。項(xiàng)目在7月份正式立項(xiàng),8月份所需塔件、人孔蓋等材料招標(biāo)加工。雙氧水車間人員在主任張波的帶領(lǐng)下,利用雙氧水停車時(shí)機(jī),將氧化塔內(nèi)物料撤至室外工作液儲(chǔ)槽,并將氧化塔所有進(jìn)出口部位加盲板,使氧化塔與系統(tǒng)隔絕。然后又對(duì)氧化塔進(jìn)行蒸煮和空氣吹掃,做好氧化塔改造的準(zhǔn)備工作。9月21日,外協(xié)施工隊(duì)伍正式進(jìn)入車間進(jìn)行氧化塔拆塔工作,雙氧水車間派出工段長(zhǎng)、安全員和技術(shù)人員等對(duì)拆塔工作全力配合。同時(shí),車間又組織人員對(duì)已到的加工完的塔件、螺栓、人孔蓋等進(jìn)行鈍化,鈍化工作時(shí)間緊任務(wù)重,大家沒(méi)有人叫苦叫累,保質(zhì)保量的完成了工作。外協(xié)施工人員經(jīng)過(guò)幾天作業(yè),共拆除氧化塔上塔兩層破泡器,下塔一層破泡器和上塔七組冷卻器。
10月12日,萬(wàn)噸氧化塔在一切條件具備后開(kāi)始了塔內(nèi)改造工作,施工人員先在塔外將塔板連接起來(lái),并將螺栓按照指定位置焊接好,然后進(jìn)入塔內(nèi)焊接支撐圈,由于筒體不是標(biāo)準(zhǔn)的圓柱,對(duì)支撐圈的焊接帶來(lái)一定難度,雙氧水主任張波帶領(lǐng)技術(shù)人員和施工單位一切研究如何在保證塔板孔距和螺栓位置不變的情況下修改安裝支撐圈,在大家的齊心努力下,支撐圈順利焊接完成,并且保證了塔板、螺栓位置完全不變。施工人員利用十多天時(shí)間將氧化塔上下各四層塔板全部安裝完畢,車間組織人員統(tǒng)籌利用時(shí)間,在每節(jié)塔安裝完后,即進(jìn)入塔內(nèi)將焊接點(diǎn)鈍化,鈍化好后用純水沖洗。當(dāng)外協(xié)施工人員將塔板和人孔蓋全部安裝完成后,雙氧水馬上組織人員對(duì)改造完成的氧化塔進(jìn)行打壓、做氣密、試漏工作,經(jīng)過(guò)試漏并對(duì)個(gè)別漏點(diǎn)處理后,10月23日氧化塔改造宣告完成,氧化塔進(jìn)料。
經(jīng)過(guò)改造的氧化塔馬上要投入生產(chǎn)使用,雙氧水車間人員滿懷信心,大家一致表示要用百倍的努力使雙氧水產(chǎn)量邁上一個(gè)新臺(tái)階?。p氧水車間 丁亞靜)